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    脫硫液恢復(fù)技術(shù)有效解決硫泡沫發(fā)虛問題


    分類:

    科研動(dòng)態(tài)

    發(fā)布時(shí)間:

    2024-10-09 08:45

    訪問量:

    云南一焦化公司焦?fàn)t煤氣脫硫裝置采用GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)替代原有PDS脫硫已經(jīng)有三年半時(shí)間。在這三年半時(shí)間里面,GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在該裝置上應(yīng)用效果顯著,在硫化氫指標(biāo)控制、副鹽控制、溶液漲液、廢液外排和節(jié)能創(chuàng)效上取得了顯著的效果。

    該裝置為前置負(fù)壓氨法脫硫裝置,其相比較與前置正壓氨法脫硫以及后置鈉法脫硫而言,由煤氣攜帶入脫硫系統(tǒng)的焦油雜質(zhì)更多,這就意味著脫硫系統(tǒng)更容易累積焦油,特別是使用絡(luò)合鐵后,排液量大幅減少,焦油累積凸顯的越發(fā)嚴(yán)重,系統(tǒng)存在焦油不平衡的問題。

    需要說明的是,采用PDS脫硫同樣存在煤氣攜帶大量焦油進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的情況,且也會(huì)存在焦油大量在系統(tǒng)中累積,但PDS脫硫本質(zhì)上必須排液以控制副鹽平衡,因此伴隨排液的同時(shí),焦油也大量排出系統(tǒng),因此在PDS脫硫過程中,焦油平衡問題不那么明顯。

    焦油大量累積,脫硫裝置運(yùn)行穩(wěn)定控制將更為困難,最為凸顯且直觀的是導(dǎo)致再生過程泡沫發(fā)虛并夾帶大量溶液,增加了硫回收的處理負(fù)荷,被動(dòng)降低再生空氣量,進(jìn)而導(dǎo)致再生不足;同時(shí)再生泡沫發(fā)虛后也導(dǎo)致硫泡沫顆粒細(xì),硫磺不能充分浮選,未及時(shí)浮選出來的硫磺,隨再生貧液進(jìn)入脫硫塔,時(shí)間長(zhǎng)了易造成脫硫塔填料附著硫磺而阻力升高,最終帶來脫硫效率降低和塔運(yùn)行周期縮短。

    針對(duì)此突出問題,武漢國(guó)力通自研的脫硫液恢復(fù)裝置系統(tǒng),很好地解決絡(luò)合鐵催化劑使用過程由于焦油雜質(zhì)帶入累積導(dǎo)致的再生發(fā)虛難題。

    針對(duì)該云南脫硫裝置,自2023年底開始根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有條件進(jìn)行工程設(shè)計(jì),2024年初完成全部的裝置建造施工,2024年4月裝置調(diào)試合格,2024年5月~6月,脫硫液恢復(fù)裝置連續(xù)投用運(yùn)行1個(gè)半月時(shí)間,處理脫硫液近4000m3,與本裝置儲(chǔ)液量相當(dāng)(本裝置脫硫塔、溶液槽、再生槽配置較多,儲(chǔ)液量達(dá)到4000m3),相當(dāng)于將利用約1個(gè)半月將所有脫硫液進(jìn)行凈化處理一遍,達(dá)到的效果有以下兩方面:

    (1) 溶液比重由1.2Kg/L降低到1.187kg/L,同時(shí)溶液粘度大幅度降低;

    (2) 溶液顏色由暗黑色轉(zhuǎn)變成透亮紅褐色,再生硫泡沫發(fā)虛現(xiàn)象徹底解決,效果見下圖。

     

    上圖 左為實(shí)施脫硫液恢復(fù)前的硫泡沫,右為實(shí)施脫硫液恢復(fù)后的硫泡沫

     

    脫硫液恢復(fù)技術(shù)系統(tǒng)是國(guó)力通低碳“零廢液”成套技術(shù)中的一環(huán),它有效解決了脫硫系統(tǒng)焦油累積、再生硫泡沫發(fā)虛問題,為實(shí)現(xiàn)絡(luò)合鐵脫硫硫回收率達(dá)到98%以上、最大限度發(fā)揮絡(luò)合鐵抑制副鹽功能提供基礎(chǔ)保障,也是為完全實(shí)現(xiàn)GLT絡(luò)合鐵焦?fàn)t煤氣脫硫過程中的“零廢液”排放提供基礎(chǔ)保障。

    該技術(shù)通過在包括該云南脫硫裝置、江西脫硫裝置等多家工業(yè)應(yīng)用上取得了非常好的驗(yàn)證和示范效果。


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